甲烷餾分的各設(shè)計(jì)參數(shù):流量10609m3/h,,壓力01135MPa(A)(壓縮前),,溫度35e,體積組成CO13188,,H22138,,CH478121,N2 Ar5156.在主換熱器中,,上部參加換熱的介質(zhì)是經(jīng)液氮洗滌后的合成氣和噴入合成氣中的液氮,,最終被復(fù)熱到-65e.下部參加換熱的介質(zhì)大部分為液態(tài)的尾氣餾分。
液氮洗工號由法國液空公司設(shè)計(jì),,主換熱器由日本住友設(shè)計(jì)制作,,采用板翅式換熱器。改造原因1)甲烷餾分組成嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值,。液氮洗工號自原始開車到1999年3月,,運(yùn)行負(fù)荷在-143-155e之間波動(dòng),達(dá)不到設(shè)計(jì)-167e,,第一分離器中始終不能產(chǎn)生液體,,失去了分離甲烷的作用。
所有的甲烷集中在第二分離器中,。甲烷餾分中甲烷濃度低,,一氧化碳濃度高,嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值,。2)合成氨系統(tǒng)投入高產(chǎn)出低,。與設(shè)計(jì)值比較,1998年合成氨系統(tǒng)造氣爐產(chǎn)氣量為101,,產(chǎn)出合成氨僅有82,,另外,19被浪費(fèi),。
3)甲烷轉(zhuǎn)化工號操作維護(hù)困難,。實(shí)際運(yùn)行中甲烷餾分中的一氧化碳含量超標(biāo),是設(shè)計(jì)含量的2倍以上,,造成甲烷轉(zhuǎn)化工號預(yù)變換爐嚴(yán)重超負(fù)荷運(yùn)行,,爐溫高且出口一氧化碳時(shí)常超標(biāo),進(jìn)入甲烷轉(zhuǎn)化爐后,,不可避免要發(fā)生析碳,,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化催化劑使用壽命短,平均只有6個(gè)月,。
原因分析造成甲烷餾分達(dá)不到設(shè)計(jì)值的原因?qū)嶋H運(yùn)行中T2只有-151e,,甲烷在此處不能冷凝。高濃度甲烷餾分沒有分離出來,,高濃度甲烷液體和低濃度甲烷液體全部在第二分離器中分離,,混合后送出的甲烷餾分中甲烷含量低;因?yàn)橹鲹Q熱器底部溫度過低,,一氧化碳冷凝量增加,,導(dǎo)致甲烷餾分中一氧化碳濃度增大。
冷損大的原因分析由于主換熱器中抽溫度T2和底部溫度T3均偏離設(shè)計(jì)值,;甲烷餾分組成發(fā)生變化,,蒸發(fā)溫度改變,波及整個(gè)液氮洗裝置運(yùn)行工況發(fā)生變化,,各換熱器不能按照設(shè)計(jì)意運(yùn)行,,熱端溫差加大。氣體帶出冷量增加是冷損增大的主要原因之一,。
確定存在問題的部位甲烷餾分全部在主換熱器中冷凝,。綜觀主換熱器的運(yùn)行情況,底部凈化氣的出口溫度(-188e),、凈化氣組成能夠達(dá)到或者超過設(shè)計(jì)值,,應(yīng)該冷凝的組分在主換熱器中已經(jīng)全部冷凝,并且被復(fù)熱的合成氣可以達(dá)到-65e,,可以認(rèn)為冷熱物料基本上是平衡的,,整體的換熱能力能夠達(dá)到工藝要求,問題出自換熱器各段的溫度分布不合理,,應(yīng)該從主換熱器內(nèi)部找原因,。
主換熱器問題分析從(改造前)可以看出,主換熱器可以分為3段:段為凈化氣被冷卻和大量的甲烷冷凝區(qū),,凈化氣經(jīng)過該段之后,,溫度降到-167e(設(shè)計(jì))。ò段為經(jīng)第一次分離甲烷后的凈化氣深冷區(qū),。凈化氣繼續(xù)與具有高品位冷量的合成氣換熱,,溫度進(jìn)一步下降至大約-177e左右。ó段為凈化氣再深冷區(qū),,與其換熱的介質(zhì)是經(jīng)過閃蒸的氣液混合的尾氣餾分,。
改造前后主換熱器示意A1)凈化氣入口,;A2)中抽出口;A3)中抽入口,;A4)凈化氣出口,;B1)合成氣入口;B2)合成氣出口,;BL,、BLL)液氮入口處;C1)尾氣餾分入口,;C2)尾氣餾分出口經(jīng)過核算,,段、ò段的物料,、熱量是平衡的,,能夠使下部凈化氣溫度達(dá)到設(shè)計(jì)溫度,段,、ò段整體與工藝要求不矛盾,。問題出自段、ò段傳熱面積的分布上,。進(jìn)一步核算后發(fā)現(xiàn),,段與ò段的傳熱面積全部達(dá)到了理論值,但段的后備量明顯不足,,而ò段的后備量太大,,造成傳熱下移,各點(diǎn)的溫度分布發(fā)生變化,,即甲烷冷凝全部集中在ò段,,段出口分離不出甲烷液體。對段,、ò段的傳熱面積需要重新調(diào)整,。ó段是另外的介質(zhì)與凈化氣換熱,且在換熱器末端,,對段,、ò段幾乎沒有影響。
實(shí)施改造主換熱器是整體組裝的板翅式換熱器,,對原換熱器改造只能是減少ò段傳熱面積,,可以采用堵塞部分ò段通道的方法,但ò段,、ó段的通道是一個(gè)整體,,堵塞ò段部分通道相當(dāng)于ó段部分通道也被堵塞,勢必影響ó段傳熱,,并且段后備量不足的問題不能得到解決,。因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)特殊,,除堵塞通道之外別無選擇,所以對原換熱器改造是不可能的,。綜合施工周期等因素,,決定重新制作主換熱器。重新制作的主換熱器的基本情況(改造后),。